【新鞍钢好故事——“抠门”的当家人】“节能降耗还有空间,操作流程还要细化!”在鞍钢众元产业资源再生分公司熔铸合金节电降耗座谈讨论会上,材料作业区作业长王汝家语气坚定。
作为鞍山市和鞍钢集团的“双料”劳模,王汝家时刻以身作则,严格要求自己。在材料作业区,王汝家的“抠门”是出了名的。
锭模使用寿命攻关本来已经取得了很好的成效,可是他并不满足,经过他和研发人员反复研究、试验,将锭模设计进行不断优化,并且手把手教职工学习操作细节,调整锭模图层配方,避免锭模黏附,提高了锭模使用寿命,消除了对产品质量的影响。
“土方子治大病。”简简单单的方法实实在在地解决了企业生产经营中的诸多难题。职工们说,只要王作业长在现场一走一过,“听听声,看看液面”,就能断知当日的生产和设备状况,而这得益于王汝家在现场几十年如一日摸爬滚打练就的“硬功夫”。操作过程要精心,工作结果要精品,这已经成为王汝家和工友们的工作理念。
熔铸合金产线作为作业区的核心业务产线,一直是王汝家他们重点研究的课题。熔铸合金生产中,耗电量是构成产品成本的主要因素之一,电耗高低直接影响产品效益。王汝家积极探索工艺过程中的节电降耗措施,经过对冶炼各阶段剖析发现,炉前操作人员为提高产量,习惯性追求单炉装入量最大化,忽视炉料熔化速度对生产效率的影响,因此出炉时往往采取不合理的操作方式将合金全部浇铸,然后重新加入冷料生产,这样操作将导致炉温大幅降低,而且冷料电磁效率低,无功损耗大,延长了生产时间,降低了产能、增加了电耗。
王汝家经过深入现场反复研究并听取技术部门意见,改革了工艺制度,制定了新的操作方式,采用“留水”作业法,每次出炉时,炉内保留一定量合金水,并以此为基础,加料生产下一炉,使原有半连续生产转化为近似于连续生产,避免了炉温断崖式下降,可实现快速升温,提高了熔化速度,缩短了冶炼时间,年节约电费可达20余万元,提高效率5%。
