25-12-05 05:55

碰撞中的新突破
变革,往往在问题与探索的碰撞中悄然孕育。
生产环境的迭代升级与质量标准的演进始终同频共振。中药灭菌工序从无到有、从原始粗放走向规范有序的每一步跨越,皆源于质量标准升级引发的系统性变革。
上世纪九十年代中后期,丸剂生产中偶发的微生物超限问题,给刚接手生产设备管理工作的我带来了全新挑战。我沿用以往深入一线的工作方法,扎根班组与工人师傅交流探讨,倾听基层管理人员的意见,试图从现场找到问题的症结。
现场调研的结果令人忧心:炼蜜及原蜜加温、中药粉高温灭菌、灭菌后的粉碎、和坨等工序,竟集中在同一个操作间内。一桶桶原蜂蜜从室外源源不断运入,堆放后推入烘箱加热至炼蜜所需温度;中药粉也从外部运至,分装入袋后送入灭菌柜灭菌;灭菌后的块状药粉再通过摇摆式颗粒机粉碎、和坨,随后送往二楼搓丸小组。操作间内,真空泵轰鸣作响,原蜜加温烘箱与高压灭菌柜蒸汽缭绕,摇摆式颗粒机发出“吱扭吱扭”的运转声,一派看似繁忙的景象。以今日标准来看,这样的生产环境简直不可思议,但在当时,这已是经过升级的工艺技术。炼蜜机组是上世纪八十年代中国药材公司推广的项目,药粉灭菌更是契合当时新质量标准的生产技术。可为何仍会出现微生物超标?质量管理人员的疑惑引发了我的深思:难道是国家再次提高微生物检验标准后,现有生产工艺已难以满足要求?
恰在此时,口服液车间的黄某芳师傅(因口服液生产任务不饱和,工人常被调剂到其他车间)正在该工序作业。我上前询问:“老黄,你觉得咱们这染菌超标问题到底出在哪?”他不假思索地答道:“你看看这现场,乱成这样能不超标?”简单一句话,却与我的思考产生强烈共鸣。灭菌后的药粉、和坨本应处于相对无菌状态,怎能在充斥着带菌原蜂蜜桶、未灭菌中药粉及潮湿环境的操作间内交叉作业?如此操作,微生物不超标才是怪事!
问题的根源终于明晰:质量标准的提升与操作环境的多工序交叉作业,是导致微生物检验不合格的主要原因。国家标准不可更改,改善操作环境便成为唯一突破口。尽管粉碎、和坨设有一个简易隔离小操作间,但实际上与整体环境一样并无本质区别。说干就干,在没有现代GMP要求的更优方案下,我们将灭菌后药粉的粉碎、和坨工序迁出,置于二楼制丸工序附近相对干净干燥的区域,彻底实现炼蜜、灭菌与粉碎、和坨的彻底物理隔离。令人欣喜的是,这一措施实施后,微生物超标问题极少再出现,这一良好状态一直持续到企业退城进郊、迁入标准化GMP车间。如今回想,“基本正确就干”,不纠结于完美,先聚焦核心痛点落地,反而能快速破局。

发布于 河北