【采油三厂“精准调整”激活水驱潜能】面对老油田高含水、高采出程度开发双重挑战,大庆油田采油三厂持续深化油藏效益开发为核心的管理模式,通过精准注采调整与地质工程一体化攻关,水驱开发主要指标全面向好。截至目前,自然递减率降至1.01%,优于计划1.24个百分点;年均含水率95.52%,低于计划0.12个百分点,牢牢掌握稳产主动权。
越到开发后期,越需精细调整。年初以来,该厂技术人员结合新钻加密井及动态监测成果,精细刻画剩余油分布,稳步推进水驱示范区建设,重点优化过渡带注采系统调整后的配套综合调整方案,通过合理利用压力空间、优化措施增注,累计实施精准方案调整968井次。通过实施大规模、高密度的方案调整,周围未措施采油井平均单井日增油0.14吨,含水下降0.29个百分点,水驱老井自然递减得到有效控制。
高含水后期,剩余油高度分散,挖潜难度持续加大。该厂打破专业壁垒,突出地质工程一体化,优化选井选层、方案设计和实施时机,明确不同类型剩余油挖潜方向。积极转变开发思路,由常规压裂向“堵压结合”与厚油层顶部精准挖潜转变,在单井含水率高达96%的条件下,44口压裂井平均单井日增油达4.1吨,展现了厚油层顶部剩余油精准动用潜力。同时,开展维护性措施220井次,保障注采井网长期有效运行,全方位提升水驱开发效果。
采油三厂相关工作负责人表示,他们将继续强化统筹协调和一体联动,把“精准调整”贯穿于方案设计、现场实施和效果跟踪全过程,持续推进地质工程一体化、技术经济一体化,力争在复杂开发条件下实现高质量、高效益稳产。#奋进的石油人#
(编辑 宋庆晨)
发布于 黑龙江
